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變壓器繞組直流電阻不平衡率超標(biāo)原因之三:連接不緊
上海來揚(yáng)電氣科技有限公司是一家專門集生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的多元化企業(yè),公司主要產(chǎn)品有試驗(yàn)變壓器、直流高壓發(fā)生器、直流電阻測試儀、兆歐表、串聯(lián)諧振、回路電阻測試儀、電纜故障測試儀、變壓器變比測試儀、變壓器介質(zhì)損耗測試儀等,我公司擁有20多項(xiàng)產(chǎn)品,也是電力檢修儀器的骨感型生產(chǎn)企業(yè),熱忱歡迎社會各界的大力支持。
測試實(shí)踐表明,引線與套管導(dǎo)桿或分接開關(guān)之間連接不緊都可能導(dǎo)致變壓器直流電阻不平衡率超標(biāo)。例
(1)某SJL—1000/10型配電變壓器,其直流電阻如表2所示。
表2變壓器直流電阻及不平衡率
測試時(shí)間 | 直流電阻(Ω) | 大不平衡率(%) | ||
ao | bo | co | ||
預(yù)試 | 0.001072 | 0.001073 | 0.001495 | 39.46 |
處理后 | 0.001072 | 0.001073 | 0.001081 | 0.84 |
由表2可知,變壓器直流電阻不平衡率遠(yuǎn)大于4%,所以懷疑繞組系統(tǒng)有問題。在綜合分析后經(jīng)吊芯檢查,發(fā)現(xiàn)C相低壓繞組與套管導(dǎo)電銅螺栓連接處的軟銅排發(fā)熱變色,連接處的緊固螺母松了。清除氧化層,鎖緊緊固螺母后再測不平衡率符合要求。
(2)某臺SFSL1—10000/110型降壓變壓器的中壓繞組的直流電阻不平衡率如表3。
由表3可知,變壓器中壓繞組直流電阻不平衡率遠(yuǎn)大于2%。綜合分析后,經(jīng)吊罩檢修確認(rèn),中壓繞組B相第六個(gè)分接引線電纜頭螺牙與分接開關(guān)導(dǎo)電柱內(nèi)螺牙連接松動。
表3 變壓器直流電阻
分接位置 | 直流電阻(Ω) | 大不平衡率(%) | ||
Aom | Bom | Com | ||
IV | 0.316 | 0.385 | 0.317 | 20.3 |
V | 0.308 | 0.346 | 0.307 | 12.18 |
(3)某臺SFSLZB—50000Kva/110型變壓器,色譜分析結(jié)果異常,又測試35kV側(cè)直流電阻,A相為0.0604Ω,B相為0.0550 Ω,C相為0.0550 Ω??梢?/span>A相直流電阻增大,經(jīng)現(xiàn)場進(jìn)一步檢查是35KV側(cè)A相套管銅棒與引線間的接觸不良。
(4)某臺SFSLB1—31500/110型變壓器,預(yù)防性試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)35kV側(cè)運(yùn)行Ⅲ分接頭直流電阻不平衡率超標(biāo)。測試結(jié)果如表4。
表4 變壓器直流電阻
測試時(shí)間 | 直流電阻(Ω) | 大不平衡率(%) | ||
Aom | Bom | Com | ||
預(yù)試 | 0.116 | 0.103 | 0.103 | 12.1 |
復(fù)試(轉(zhuǎn)動分接開關(guān)后) | 0.1167 | 0.1038 | 0.1039 | 11.9 |
由表4可見,35kV側(cè)直流電阻不平衡率大于2%,懷疑分接開關(guān)有問題,故轉(zhuǎn)動分接開關(guān)后復(fù)測,其不平衡率仍然很大,又分別測其他幾個(gè)分接位置的直流電阻,其不平衡率都在11%以上,而且規(guī)律都是A相直流電阻偏大,好似在A相線圈中串入一個(gè)電阻這一電阻的產(chǎn)生可能出現(xiàn)在A相線圈的首端或套管的引線連接處,是連接不良造成。經(jīng)分析確認(rèn)后,停電打開A相套管下部的手孔門檢查,發(fā)現(xiàn)引線與套管連接松動(螺絲連接),主要由于安裝時(shí)無墊圈引起,經(jīng)緊固后恢復(fù)正常。
(5)某臺10000KVA、60kV的有載調(diào)壓變壓器,在預(yù)試時(shí)發(fā)現(xiàn)直流電阻不合格,如表5所示。
表5 變壓器直流電阻
分接位置 | 直流電阻(Ω) | 大不平衡率(%) | ||
AO | BO | CO | ||
Ⅶ | 1.140 | 1.217 | 1.139 | 6.7 |
Ⅷ | 1.118 | 1.198 | 1.116 | 7.1 |
Ⅸ | 1.139 | 1.219 | 1.137 | 7.0 |
由表5可見,在三個(gè)分接位置,B相的直流電阻均較其他兩項(xiàng)大7%左右。分析認(rèn)為B相接觸不良。停電檢查發(fā)現(xiàn),確是B相穿纜引線鼻子與將軍帽接觸不緊造成的。
由上述,消除連接不緊應(yīng)采取下列措施:
(1)提高安裝與檢修質(zhì)量,嚴(yán)格檢查各連接部位是否連接良好。
(2)在運(yùn)行中,可利用色譜分析結(jié)果綜合判斷,及時(shí)檢出不良部位,及早處理。